淘金機(jī)械中鼓動(dòng)溜槽轉(zhuǎn)子錘盤捶軸孔修復(fù)方法
淘金機(jī)械以鼓動(dòng)溜槽,搖床,跳汰機(jī)或離心機(jī)為主。鼓動(dòng)溜槽和離心機(jī)均能實(shí)現(xiàn)機(jī)械化清理粗精礦,且處理量大,回收率高;從工藝配置上看,也比固定溜槽減少空間位置與占地面積,它無(wú)疑將取代以單一固定溜槽為主的流程。
我廠礦山石灰石破碎采用PFC1612反擊錘式鼓動(dòng)溜槽。該鼓動(dòng)溜槽由機(jī)體、轉(zhuǎn)子、篦條篩、傳動(dòng)部分和銷軸五部分組成。
該鼓動(dòng)溜槽由機(jī)體、轉(zhuǎn)子、篦條篩、傳動(dòng)部分和銷軸五部分組成。轉(zhuǎn)子直徑¢1680,長(zhǎng)140t/h.該設(shè)備自1998年12月投人使用以來(lái),經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行,錘式鼓動(dòng)溜槽錘盤錘軸孔磨損嚴(yán)重,錘軸斷裂頻繁,嚴(yán)重制約和影響了生產(chǎn)。若新購(gòu)轉(zhuǎn)子,費(fèi)用達(dá)30萬(wàn)元。
淘金機(jī)械中鼓動(dòng)溜槽轉(zhuǎn)子錘盤捶軸孔修復(fù)方法
1、存在的具體問(wèn)題由于淘金機(jī)械原防止錘軸外竄的固定擋塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致固定擋塊的螺栓易斷裂和錘軸自轉(zhuǎn),使錘式鼓動(dòng)溜槽錘盤上錘軸孔磨大,孔徑達(dá)lmm(原軸孔為¢90),使錘軸徑向跳動(dòng)過(guò)大而造成錘軸斷裂,容易打爛篩條和篩條架。錘盤兩端固定捶軸的擋塊螺栓為M16,螺栓較小,受力很大,螺栓容易斷裂,使錘軸移動(dòng)而發(fā)生錘軸斷裂現(xiàn)象。
2、解決方法對(duì)于錘盤錘軸孔的修復(fù)有兩種方案。
方案一,將淘金機(jī)械錘式鼓動(dòng)溜槽8個(gè)錘盤全部拆下,裝配在一根重新制作的300x300的方軸工裝上,用鏜床將原錘軸孔鏜至¢115,制作64個(gè)軸套(軸套內(nèi)徑90H11,外徑¢115),將軸套冷裝到鏜好的軸孔上,然后把8個(gè)錘盤裝配在原方軸上?! ?br />
方案一由于錘盤的裝配方式的特殊,以我們現(xiàn)有條件無(wú)法拆卸錘盤。故采用方案二對(duì)錘盤的錘軸孔進(jìn)行修復(fù)。原來(lái)防止錘軸外竄的固定擋塊的結(jié)構(gòu)不合理,我們對(duì)擋塊結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)(如所示)。改進(jìn)前后擋塊結(jié)構(gòu)圖將原固定擋塊螺栓由M16改為M20,并使用高強(qiáng)度等級(jí)螺栓。
淘金機(jī)械增加了擋塊螺栓的強(qiáng)度,使螺栓不容易斷裂。錘盤棰軸孔和擋塊螺栓處理完后,對(duì)整個(gè)轉(zhuǎn)子進(jìn)行動(dòng)平衡和靜平衡校驗(yàn),并且達(dá)到要求。PFC1612錘式鼓動(dòng)溜槽修復(fù)后,經(jīng)過(guò)半年多的運(yùn)行,錘軸容易斷裂的故障已經(jīng)得到根除,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,產(chǎn)量、質(zhì)量達(dá)到要求,收到很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是核心的競(jìng)爭(zhēng)。不同廠家生產(chǎn)的淘金機(jī)械性能不同,從而價(jià)格也有差異,這種流程設(shè)備配置緊湊,合理地利用了淘金設(shè)備空間和自然高差,實(shí)現(xiàn)礦漿的自流返回,從而簡(jiǎn)化了選金工藝;加之精選作業(yè),減少了金的損失。這種流程終會(huì)代替溜槽—跳汰機(jī)流程。另外,淘金機(jī)械上將增設(shè)原礦脫水,脫泥的工藝;提取含金重砂,終產(chǎn)品在岸上精選廠提取,這樣可簡(jiǎn)化淘金設(shè)備上選金工藝,減少金的損失,提高選金的回收率。